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2025-01-06
耀強 李連勝 劉聰
摘 要:本文主紹了六輥CVC軋機中間輥竄輥裝置的結構特點
,結合生產實踐中該裝置出現(xiàn)的止推軸承燒壞0 前言
邯鋼西區(qū)冷軋廠2080mm六輥CVC冷五連軋機是由德國SMS公司設計制造的
,CVC軋輥輥系為中間輥,中間輥竄輥軸向竄動行程達±285mm,可以實現(xiàn)無級變化,因而可以實現(xiàn)輥縫連續(xù)凸度調整控制的目的。中間輥竄輥裝置安裝在傳動側中間輥彎輥塊上,由竄輥驅動裝置和竄輥連接裝置兩部分組成。竄輥驅動裝置是通過兩個內置位置編碼器的液壓缸實現(xiàn)中間輥的軸向竄動,竄輥連接裝置是通過一個三位液壓缸來實現(xiàn)的。本文將針對該廠中間輥竄輥裝置經常出現(xiàn)的故障,從其結構及工作原理進行分析研究1 竄輥裝置的結構
1.1 竄輥驅動裝置
竄輥驅動裝置主要由固定支架、同步橫梁
1.2 竄輥連接裝置
為了連接中間輥與竄輥裝置
竄輥連接裝置主要由三位油缸及其導桿部分
中間輥止推軸承為雙列圓錐止推軸承
2 竄輥裝置出現(xiàn)的故障及其解決方案
2.1 止推軸承燒壞的原因分析及改進
中間輥止推軸承為雙列圓錐止推軸承,潤滑方式為稀油潤滑循環(huán)
使用過程中,止推軸承出現(xiàn)了數(shù)次軸承損壞抱死事故
為解決該問題
改造其結構后
(1)將內套1 裝軸承處軸肩尺寸加長
(2) 內套2將螺紋段從60mm 縮短為54mm,整體縮短6mm
,其他尺寸做相應改 變。(3)內套3將伸出段從32.5 mm 縮短為26.5mm,整體縮短6mm
,其他尺寸做相應改變。2.2 竄輥連接不到位的原因分析及改進
為確保中間輥竄輥裝置穩(wěn)定無事故運行,需每年將竄輥止推軸承座解體檢查并更換密封,竄輥裝置結構非常緊湊
,若裝配精度不夠,可能導致竄輥連接裝置連接不到位,即換輥后中間輥與竄輥裝置不能正常連接,導致軋機不能開車。然而,由于對影響竄輥耦合裝置的關鍵裝配尺寸因素不明,裝配精度不能確定,導致裝配中具有一定的盲目性和偶然性。為解決這一問題,我們對中間輥連接裝置結構進行分析,得出在裝配中最終影響竄輥裝置連接的尺寸要素。如圖4所示
,中間輥裝入機架后,通過內套3與中間輥軸肩定位,中間輥到達此位置后通過尺寸鏈計算
,得出在確保耦合裝置正常工作時,該裝配間隙的允許范圍;查零件圖得: L= 內套3+內套1+內套2 +鎖緊銷,中間輥與竄輥裝置正常連接的條件為 L1>L2 ,即 ΔL+ LL+L 裝配間隙1 ,即當 L 裝配間隙1<ΔL,能正常連接,ΔL 的波動范圍為 0.12 ~1.14,其大小由各零部件及輥子的制造精度決定,故為保證所有中間輥都能正常耦合鎖緊到位,L裝配間隙1<0.12mm;因此,在裝配時,用塞尺檢測該間隙,并調整裝配,確保裝配間隙在計算得來的允許范圍之內,即裝配間隙1L裝配間隙1<0.12mm。2.3 液壓缸密封磨損頻繁導致漏油的原因分析及改進
投產初期
,軋機竄輥液壓缸頻繁出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,平均每月出現(xiàn)CVC液壓缸漏油事故在一次以上。這極大的影響了生產線的正常生產。為解決這一問題,對CVC竄輥系統(tǒng)進行深入分析,逐步查找確認液壓缸頻繁漏油的根本原因。經分析(1)端蓋內套密封結構設計不合理,普通O型圈密封在受到外力擠壓時易變形磨損;
(2)液壓油進入有桿腔后
42CrMo鋼在工程中使用時通常是調質態(tài)[3]
,在淬火后選擇不同的回火工藝,使得材料具有不同的力學性能以滿足不同的使用需求。作為加壓油缸耳環(huán),在使用過程除了受到拉壓載荷外,不可避免的要受到一些沖擊載荷,因此除了具備必需的強度外,還要求材料具有良好的韌性。然而,本文所觀察到的斷裂耳環(huán)的顯微組織由網狀分布的先共析鐵素體和珠光體組成,顯然未經過調質處理。沖擊試驗結果證明材料的沖擊吸收能量僅有4J,顯然無法在變載荷及快加載條件下正常工作。3 結論
加壓油缸耳環(huán)的化學成分不合格
,鉬含量明顯低于標準的技術要求。材料未經過調質處理,組織由網狀分布的先共析鐵素體和珠光體組成,沖擊韌性很低是導致耳環(huán)脆性快速失穩(wěn)斷裂的主要原因。來源:《重型機械》2013年03期
(版權歸原作者或機構所有)